南海西江23-1油田4口调整井持续高产。这4口井是有限公司深圳分公司(下称深圳分公司)钻井提速的“试验田”。2013年该公司在此进行钻井提速试验获成功——总工期较计划提前18.01天,部分井段机械钻速较同油田前期开发井提高145%,节约钻井费用1100万元。深圳分公司钻完井部负责人说,此举发展了优快钻井安全环保管理模式,完善了具有南海东部特色的优快钻井技术体系。
钻头不到,油气不冒。相比陆上,海上钻井有高风险、高技术、高投入的特点。如何实现既增储上产又降低钻井成本,是深圳分公司始终研究并着力突破的课题。去年,他们再一次开展钻井提速试验,提升现有技术与经验。可选择哪里作为“试验田”呢?经过大量调研与论证,深圳分公司瞄准西江23-1油田。原因是该油田虽地质油藏复杂,但部分储层井控储量大,且新增的4口加密井可形成规模性批钻,能发挥“优快”的优势。
“快刀好砍柴”,围绕提速,深圳分公司周密筹备。他们认识到,此次提速面临诸多挑战:西江23-1油田此前已实施两轮加密调整钻井,如今再加密,防碰风险极高;钻井所用平台模块钻机,自钻完第二轮加密井后,3年未使用,设备状态未知;且该油田无钻井提速经验。当然,最硬的“骨头”要数所钻海域的地质条件:浅部砾石层可钻性差,中深部地层研磨性高,极易损坏钻具。深圳分公司细心筹备,严格落实钻完井方案审查制度,结合分公司管理提升活动加大服务商竞争力度,确保设计方案、作业人员素质达到最优。
2013年8月,首口井开钻,深圳分公司与相关作业、服务单位心往一处想,劲儿往一处使,齐心协力为提速。钻完井技术专家提供技术支持,传授该油田前两轮调整井作业经验;现场监督组评估设备状况及人员操作水平,讨论施工细节;作业人员根据现场情况优化作业流程,根据作业中出现的问题不断改进。各单位沟通顺畅、衔接无缝,为提速提供了根本保障。
先进、“合身”的技术是钻井提速的“利器”。深圳分公司分析影响该油田此前钻井生产时效的主要因素,有针对性地应用表层开路预斜,且大胆尝试使用新工具,优选钻头,同时采用防碰预警系统,实时监测防碰风险,作业人员根据实时井斜和地层信息,精确控制钻井轨迹,以保证钻井又快又准。为保护油层,确保油井后期投产效果,则注重有效防砂与有效控制底水锥进。
钻井期间,遇到两次台风,深圳分公司制定出严谨的撤台和复台计划,将影响降到最低。
各方的艰苦努力与智慧付出,换来提速大胜利:2013年11月4口井全部安全完钻,无防碰事故,轨迹控制合格率100%,中靶合格率100%,平均钻井周期较该油田前期开发井缩短39.58%,全井段平均机械钻速提高96.4%,工程质量全部为优且作业期间无可记录事故。4口井投产后,产油量大幅度超预期。